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使(shǐ)用voc在線設備要了解工藝(yì)和發展
2019-7-19

  使用voc在線(xiàn)設備的(de)時候要了解工藝特性和(hé)未來的(de)發展情(qíng)況具體的細節我們在這裏給大家詳細的介紹(shào)一下。

使用voc在線設備(bèi)要了解工藝和發展

1.性 效率高
  為提高voc在線(xiàn)設備(bèi)的淨化效率,RTO可通過兩種方法實現。一(yī)是延長voc在(zài)線(xiàn)設備的燃燒時間,但這樣會使熱效率降(jiàng)低。二是增加蓄熱室數量。理論上蓄熱室數量越多,淨化效(xiào)率越高。旋(xuán)轉式RTO爐體均勻分為12個(gè)蓄熱室,根據功能(néng)分為5個放熱區、5個蓄(xù)熱區、1個(gè)死區和1個吹掃區。蓄熱室的數量遠高於兩(liǎng)床式和三床(chuáng)式,淨化效率提升。
2.可靠性 運維成本(běn)低
  (1)氣體切換閥。氣體切換閥是RTO的核心部(bù)件。兩床式、三床式RTO采用的切換閥為提升閥,通過閥門的升降實現氣體流向(xiàng)的改變。兩(liǎng)床式RTO具(jù)有提升閥4個,單個閥門年抬升達35萬餘次;三床式(shì)RTO具有提升閥9個,單個閥門年(nián)抬升達52萬餘次。由於提升閥(fá)頻繁工作,極易造成磨損而影(yǐng)響使用壽命,故障率較(jiào)高。由於閥門損耗後將(jiāng)嚴重影響密封性,造成廢氣泄漏,因此,提升(shēng)閥需(xū)要定期進行更換,其維護費用(yòng)較高。而旋轉式RTO采用旋轉(zhuǎn)閥取代了提升閥,旋轉閥在驅動電機帶動下以1.5min/r的速度旋轉,運行平(píng)穩,不會產生衝擊,密封麵經過研磨具有良(liáng)好的氣密性。在采用的密封材料情況下,旋轉閥具有使用壽(shòu)命長,故障率低,維護費用低的特點。
  (2)管道(dào)壓力波動。經(jīng)檢測,旋轉式RTO管道壓力波動(dòng)為±25pa,比兩床式、三床(chuáng)式分別降低95%、90%。管道壓力波動能夠降低的主要原因為旋轉式RTO采用旋轉閥取代了提升閥,氣流傳輸(shū)平穩,不會產生衝擊,也不會產生因閥門(mén)切換產生管道壓力(lì)波動,進而造成廢氣堵塞、倒灌現象,有效了車間氣味。
3.達標性 超於行業機型(xíng)的排放標準
  從二床式RTO的(de)工作原理上看,當切換氣體流動方(fāng)向時,切換閥到燃燒室之間(jiān)蓄熱區域的(de)氣體空間(即死區)存(cún)在未經氧化反應的原料廢氣,進出氣切換後,它也與淨化氣一同排出,所以兩床式RTO切換峰值淨化效(xiào)率僅為80%左右。
  目前也有一些(xiē)廠家為(wéi)了解決二床式RTO切換峰(fēng)值排放嚴重超標又不願(yuàn)意增加成本生產三床式RTO的問題(tí),采用給二床式RTO增加1個吹掃儲氣罐,俗(sú)稱(chēng)“二床半RTO”。這種RTO工作原理是:在蓄熱室氣流反向切換為出氣工況後,用5-10秒時間將蓄熱室(shì)殘存的廢氣抽到儲氣罐(guàn)中,儲氣罐儲滿後,後續排氣再切換到煙筒排出,抽到儲氣罐的廢氣送到進氣管道處理,儲氣罐清空,為(wéi)下一次儲氣做(zuò)準備。這種結構(gòu)的RTO由於吹掃(sǎo)抽氣壓力低,儲氣量有限,不能夠徹底清理蓄熱室殘(cán)存廢氣,因此切(qiē)換峰值淨化效率僅可以提高到90%左右。
  二床式RTO和“二(èr)床半RTO”是無(wú)法通過在線連續監測的(de)考核的。
  從三床RTO的工作原理上看,三床(chuáng)RTO增加了一個室,三個(gè)室中的2個室工作,另外1個室進行吹掃清理,解決了蓄熱區域的未經氧化反(fǎn)應的原料廢氣被帶出去的問題。但是廢氣入口閥和幹淨氣體出口閥(fá)是同時啟動,在(zài)交替工(gōng)作時間內有極短(duǎn)的廢氣進氣(qì)和出氣直接短路的過程,造成少(shǎo)量廢氣與淨化(huà)氣一同排出,因此三床式RTO切換峰值(zhí)淨化效率(lǜ)為95%。從總體上看,在要(yào)求(qiú)不(bú)是很嚴格的情況下,三床(chuáng)式RTO是可以滿(mǎn)足現在高標準的環保處理要求的。
  旋轉式RTO氣(qì)體是通過旋轉配氣閥平穩過渡切換的,無廢氣(qì)進氣和出氣直接短路的現象,淨化過程連續,沒(méi)有切換峰值問題,實現了穩定高標準達標。
  兩床式RTO切換峰值(zhí)淨化效率為80%,總淨化效率為95%;三床(chuáng)式RTO切換峰值淨化效率為95%,總淨化效率為99%;旋轉式RTO切換峰值淨化效(xiào)率與總淨化效率完全相同為99.5%。
  在保證非甲烷總烴排放濃度低於(yú)50mg/m3條件下(xià),兩床式、三床式(shì)和旋轉式(shì)RTO高處(chù)理廢氣濃度分別為1g/m3、5g/m3和(hé)10g/m3。旋轉式RTO處(chù)理高處理廢氣濃度分(fèn)別是兩床式、三(sān)床式RTO的10倍和2倍。試驗證明:旋轉(zhuǎn)式RTO總淨化(huà)效率(lǜ)為99.5%,比兩(liǎng)床式、三床(chuáng)式分(fèn)別提(tí)升4.7%、0.5%,且經多家環保檢測機構測評,排出物完全達標。
4.節能性(xìng) 用熱量大(dà)的企業 3-4年收回投資成本
(1)熱效(xiào)率
  RTO爐體的表麵熱量損失和餘熱回用能力是影響其熱效率的兩個重(chóng)要因素。經(jīng)測(cè)試,旋轉式RTO熱效率為97%,比兩床式、三床(chuáng)式分(fèn)別提高7個和2個百分點。
  在廢氣(qì)處理量均(jun1)為(wéi)30000Nm3/h風量規模情況下,兩(liǎng)床式、三床式和旋轉式RTO表麵積分別為95m2、145m2和86m2。旋轉式RTO表(biǎo)麵積比兩床式、三床式分別降低9.5%和41%。這表(biǎo)明,旋轉式(shì)RTO有著更小的比表麵積,從爐體(tǐ)結構角度看熱量損失較(jiào)小。
B.進出口溫差
  兩床式、三床式RTO一般情況下2-3分鍾進(jìn)行一次“蓄熱-放熱”工況交換,每小時(shí)的(de)平均“蓄熱-放熱”工況交換頻率為20-30次,也就是每次蓄熱時間(jiān)在120秒以上(shàng)。旋轉式RTO一(yī)般情況下旋轉閥工作為1.5r/min,蓄熱室“蓄熱-放熱”工況交換頻率為每小時90次,也就是每次蓄熱時間為40秒左右(yòu)。由於(yú)“蓄(xù)熱-放熱(rè)”工況交換頻率高,這樣在相同的蓄熱室氣流長度情況下,旋轉式(shì)RTO的熱量吸收更(gèng)充分,放熱也更充分。
  經實際測(cè)試,兩床式、三床式和旋轉式RTO氣體進出口溫差分別為45℃、40℃和20℃。這表明,旋轉式(shì)RTO有著更強的餘熱利用能(néng)力(lì),可以充分將廢氣燃燒餘熱儲存利用。
(2)吹掃風量
  兩(liǎng)床式RTO無吹掃功能。三床式(shì)RTO總的蓄(xù)熱(rè)磚填充量為42m3,吹掃時對其中1/3蓄熱室進行吹掃,吹掃蓄熱(rè)磚體積為14m3。旋轉式RTO總的蓄熱磚填充量為15m3,吹掃時對其中1/12蓄熱室進(jìn)行吹掃,吹掃蓄熱磚體積(jī)為0.8m3。單位時(shí)間內三床式和旋轉式(shì)RTO吹掃風量分別為5000Nm3/h和3000Nm3/h。吹掃風通常取自煙筒(tǒng)前的排氣,溫度一般小於(yú)60℃,且幾乎沒有voc在線設備可燃成分,因(yīn)此,吹掃風量越大越消耗(hào)能(néng)源。
(3)開機升溫時間
  二床式RTO總的蓄(xù)熱(rè)磚填充量為28m3,三床式RTO總的蓄熱磚填充量為42m3,旋轉式RTO總的蓄熱磚填充量為15m3。在冷爐啟(qǐ)動工況下,兩(liǎng)床式、三床式和旋轉式RTO開機升溫時間分別(bié)為2h、3h和(hé)1.5h。旋(xuán)轉式RTO開機升溫時間分別是兩床式、三床式的3/4和1/2,節約了(le)啟爐過程中燃料的消耗。
  此(cǐ)外,針對業主單位作(zuò)業不連(lián)續(xù)造(zào)成廢棄間斷的情況,可以(yǐ)采用(yòng)悶爐保溫技術。在設備關機後,關閉(bì)所有閥門,12小時後爐內溫度仍可維持在(zài)400℃以上(shàng),再次點火開機,30-60min即(jí)可使爐內溫度達到800℃,節約啟爐能(néng)耗。
(4)自(zì)運行濃度
  自運行濃度是(shì)指,當voc在線設備濃度達到某一(yī)下限時(同時低於爆(bào)炸下限),其燃燒熱(rè)量可平衡爐(lú)體熱輻射損失和廢氣(qì)溫度(dù)升高(gāo)所需要的(de)。此時,RTO即可維持自運行狀態(tài),不再需要額外(wài)消耗其他燃料。由於(yú)散熱麵積不同、“蓄熱-放(fàng)熱”工況交換頻率不同、吹(chuī)掃能耗不同(tóng)、排氣溫度不同、蓄熱磚填充量不同等,終運行測試平均結果,兩(liǎng)床式、三床(chuáng)式(shì)和旋轉(zhuǎn)式RTO平均自運行濃度分(fèn)別為2.3g/m3、2.5g/m3和1.8g/m3。
5.經濟性
  從設備製造(zào)的經濟性能來看,兩床式、三床式和(hé)旋轉式RTO的保溫麵積分別為19m3、29m3和14m3,相對應的蓄熱(rè)陶(táo)瓷填充量分別為28m3、42m3和15m3。旋轉式RTO的蓄熱陶瓷填充量比兩床式(shì)、三床式分別減(jiǎn)少46%和64%。大量節省了蓄熱陶瓷的使用量,降低了(le)製造成本。此外,製造原材料的減少,也使旋轉式RTO重量降低57t。該重量分別是(shì)兩床式、三床式的84%和56%。但是由於旋轉RTO是圓形整體製造(zào)的,相對於兩床式、三(sān)床式RTO運輸成本高是其大的(de)弱點。
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